蓄能器在拉床液壓系統改進中的應用
設備存在問題:
⒈此拉床用于拉下削康明斯發動機連桿蓋與桿的結合平面,經多次調試,加工出的零件達不到設計要求,主要原因如下。
⑴零件夾緊力多次變化 連桿夾具體為四方形,在對稱于180°兩側面上設兩組(Ⅰ組和Ⅱ組)夾具,夾具體裝在回轉工作臺上,工作臺由齒輪齒條液壓缸控制轉位,工作臺轉90°為拉刀溜板箱后退工位,再轉90°為拉削工位。每一組夾具可安裝連桿三套(三個蓋與三個桿),由液壓缸同時夾緊與松開,兩組夾具輪換進入拉削工位,液壓系統如圖所示,連桿被夾緊以后,要進行工作臺轉位、定位及鎖緊與壓緊等液壓動作。第Ⅰ組夾具
上的連桿正在拉削時,第Ⅱ組夾具上進行拆卸加工完畢的連桿和裝夾待加工連桿的操作。由于各液壓回路未隔開,某一回路進油時會引起其他回路的壓力下降,造成夾緊的變動,導致一組連桿在夾緊之后和拉削過程夾緊力的多次變化,形成零件的安裝誤差和尺寸精度下降,
⑵夾緊缸建壓升壓時間太慢 由于液壓系統選用的泵及蓄能器容量過小,造成工作臺轉位、定位及鎖緊與壓緊后,夾緊缸內的壓力還未達到要求的壓力值,而是拉削5-7s后夾緊力才足夠,這必然影響零件的定位精度。
⒉改進措施
⑴ 夾緊系統采用獨立泵源供油 新設液壓泵源,供兩套夾緊系統,使夾緊系統與轉臺系統的壓力互不干擾,改進后的液壓系統如圖所示。
⑵夾緊系統設自鎖保壓措施 從圖可知,Ⅰ、Ⅱ兩組夾具分別設有液控單向閥和蓄能器自鎖保壓,避免了兩夾緊缸壓力的相互干擾;同時,這兩種方式還可使夾緊缸在油源故障時仍可保持夾緊壓力,由此避免了零件松脫和拉刀損壞。
⑶增設壓力繼電器 兩夾緊缸各設一個壓力繼電器,由此保證了夾緊壓力達到后才開始拉削。經改進,機床的加工精度顯著提高,拉削的連桿配合面配對偏差有0.50mm降低到0.10mm以內。
在此主要采取隔離措施防止回路之間壓力干擾,采取定壓順序動作措施保證夾緊缸夾緊后才拉削,由此消除夾緊力誤差引起的零件加工誤差。
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